Lead Safe Steam Generation

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Smart upgrade solution for traditional boilers
Save land, money, and labor

节能蒸汽发生器 用于预包装豆制品加工 综合节约280万
series:专利新型全预混冷凝式燃气蒸汽发生器

项目背景

位于主城工业区的一家食品企业,主要生产生鲜豆腐和休闲预包装豆制品。公司原有两台10吨卧式传统蒸汽锅炉,原有的蒸汽锅炉燃气消耗较高。第一台10吨锅炉日均消耗5000方燃气,第二台锅炉则消耗6000方。

一、工艺要求:

- 瞬间用汽量大,要求蒸汽设备能够快速产汽,确保产汽量足额。

- 要求蒸汽压力稳定,对蒸汽设备的压力控制水平要求很高。

- 生产高峰期与低谷期的蒸汽需求量变化特别大,对蒸汽设备之间的群控系统及燃烧控制比率要求很高,否则会导致设备频繁启停,导致能耗增加。

二、设备要求:

- 对新设备要求不低于10年的使用寿命。

- 对设备的稳定性要求极高,全年仅春节放假3天,其余时间不能停产。

三、安全和环保要求:

- 必须使用整机水容积小于30L的蒸汽发生器。

- 每季度需要检测锅炉排放,要求在全工况下NOx排放低于30mg,并且设备的NOx排放需要调节至20mg以下,以应对未来可能更严格的环保政策。

解决方案

热景锅炉根据企业情况,使用1.2吨新型全预混冷凝式燃气蒸汽发生器替换原有的10吨卧式传统蒸汽锅炉。改造过程分为两个阶段:

第一阶段:8台1.2吨热景蒸汽发生器替换第一台10吨卧式传统蒸汽锅炉。

替换后:

- 平均每天燃气消耗从5000方下降至3900方。

满足生鲜豆腐生产的瞬间用汽需求,确保产汽速度和产汽量足额。

群控系统优化,减少启停频率,降低能耗。

第二阶段(稳定运行5个月后):再增加8台1.2吨热景蒸汽发生器,替换第二台10吨卧式传统蒸汽锅炉。

替换后:

平均每天燃气消耗从6000方下降至5000方。

提供稳定的蒸汽压力,适应休闲预包装豆制品生产的需求。

群控系统提升,减少启停频率,提高能源利用效率。

最终,共计使用16台1.2吨热景RGLSS1.2-1.25-Q蒸汽发生器,完全替换了两台10吨卧式传统蒸汽锅炉。这些新设备不仅大大降低了燃气消耗,节约了每年约250万元的燃气费用,还减少了3个锅炉工的人工成本,每年节省约30万人工费用,综合年节约成本达280万元。


热景燃气蒸汽发生器并联系统

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